2月份,軋鋼廠棒三作業(yè)區(qū)一線員工按照“穩(wěn)生產(chǎn)、保供給、控成本、防風險、提質(zhì)量、穩(wěn)效益”的要求,強化設(shè)備管理水平,不斷推進區(qū)域降本增效項目實施,為生產(chǎn)穩(wěn)定順行提供強有力支撐。
調(diào)整對正方式,降低中廢穩(wěn)生產(chǎn)
軋制φ12規(guī)格時,軋線易產(chǎn)生中廢,發(fā)現(xiàn)導致中廢的原因是上線軋輥、活套及5架跑槽對正的方式有誤,導致精軋區(qū)軋制線整體不穩(wěn)定,出現(xiàn)廢鋼,影響生產(chǎn)。針對此問題,經(jīng)技術(shù)人員討論,決定使用紅外線對正18架后喇叭口,重新找準各架次中線,同時找準4架活套中線,在其四角安放定位銷,確保生產(chǎn)期間軋制線不易跑偏。改造后,有效杜絕了軋制線因?qū)φ绞讲徽龑е碌闹袕U,確保了生產(chǎn)穩(wěn)定順行,年綜合創(chuàng)效16萬元。
改造測溫線路,保護設(shè)備降誤機
由于直流電機測溫線路標識老化,加之接頭氧化致使接線電阻過大,溫度顯示不準確。若設(shè)備溫度過高時,容易導致設(shè)備燒損,直接影響生產(chǎn)。針對此問題,經(jīng)電氣技術(shù)人員研究,決定使用PT100專用連接器連接在電機測溫電阻和測溫線路上,同時將直流電機溫度傳送至主控畫面上,便于崗位工發(fā)現(xiàn)溫度異常的設(shè)備時及時處理。改造后,不僅保護了電氣設(shè)備,降低了誤機時間,而且年綜合創(chuàng)效8萬余元。
創(chuàng)新油站報警裝置,節(jié)約油耗降成本
棒三油站液位報警信號由磁保持開關(guān)控制,由于油管漏點隱蔽,加之現(xiàn)場蜂鳴器裝置聲音較小,若油站液位降到最低位時,導致油站停泵,影響生產(chǎn)。針對這一問題,經(jīng)技術(shù)人員研究,決定將蜂鳴器換成聲光報警器,增加繼電器控制聲光報警器,并將油站低位報警程序連接到監(jiān)控畫面上,當液位達到報警值時,畫面立即彈出報警窗口,崗位工能及時發(fā)現(xiàn)并處理,確保了油站安全順行,在降低油耗的同時穩(wěn)定生產(chǎn),年綜合創(chuàng)效11萬元。
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