9月份,煉鐵廠干部職工牢固樹立過“緊日子”思想,持續(xù)在“穩(wěn)產(chǎn)、提質(zhì)、降本、增效”上下狠功夫,集思廣益、大膽創(chuàng)新,積極開展降本增效工作,助力公司早日打贏扭虧增盈攻堅戰(zhàn)。
智能校準改造 穩(wěn)定生產(chǎn)創(chuàng)效益
該單位原料一區(qū)四輥破碎機主要作用是對燃料進行破碎,以滿足燒結機生產(chǎn)工藝要求。在實際生產(chǎn)中,由于四輥破碎機輥皮長期受物料侵蝕磨損,容易造成輥子間隙偏大,需要停機進行人工調(diào)節(jié),導致棍子間隙精準度不高,燃料供給粒度不能滿足生產(chǎn)工藝要求,制約燒結礦品質(zhì)提升。
為解決這一問題,該單位設備、生產(chǎn)技術人員經(jīng)過現(xiàn)場研討,決定對四輥調(diào)輥間隙裝置進行改造,在確保四輥同步油缸尺寸不變的情況下,拆除原手動調(diào)節(jié)鐵墊片,并從動輥調(diào)輥部位加裝4套伺服電機,實現(xiàn)了四輥智能調(diào)輥間隙。改造后,只需提前設定調(diào)整輥子間隙數(shù)據(jù),啟動一鍵校準功能,四輥輥子便可實現(xiàn)自動調(diào)節(jié)、找正,提高了燃料供應生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定性,預計年可創(chuàng)效18.13萬元。
潤滑裝置升級 延長壽命節(jié)費用
據(jù)了解,該單位原料一區(qū)石粉破碎系統(tǒng)主要為燒結機生產(chǎn)提供燒結熔劑。因石粉破碎系統(tǒng)振動篩激振器以往潤滑油加油方式需要反復拆卸加油管,而在拆卸、安裝的過程中油品易受到污染,輕則引起潤滑油管堵塞,重則導致激振器軸承受損或損壞故障,造成備件費用居高不下。
針對上述難題,該單位設備技術人員通過對振動篩激振器生產(chǎn)狀況統(tǒng)計,將原來反復拆卸的手動加油方式升級為自動加油方式,并在振動篩氣動潤滑油路中安裝四套單點控制閥門,在蓄油管入口加裝過濾裝置,消除了設備安全生產(chǎn)隱患。改造后,不僅軸承潤滑只需開通任一路閥門便可達到軸承單點快速全潤滑,而且進一步延長了振動篩激振器軸承的使用壽命,確保了生產(chǎn)過程穩(wěn)定順行,預計年可節(jié)約維修費用11.52萬元。
圓盤升級改造 消除故障降成本
該單位原料一區(qū)圓盤給料機是原料系統(tǒng)的重要設備之一。以往,由于給料機盤面下部料槽刮料板設計較早,存在缺陷,料槽積料容易進入圓盤給料機回轉支撐內(nèi)部,造成給料機轉動過程出現(xiàn)異響,導致回轉支撐磨損加劇,縮短了設備使用壽命。
針對這一影響設備使用壽命的問題,該單位維修人員經(jīng)過現(xiàn)場分析、模擬,決定對圓盤給料機盤面下部導料槽實施改造,通過在導料槽中部位置加裝自制落料管等措施,徹底消除了圓盤轉動異響、回轉支撐磨損等問題。改造后,料槽內(nèi)積料在圓盤自轉帶動下,可自動將積料送入落料管排出,有效延長了圓盤給料機使用壽命,降低了備件維修更換費用,預計年可降本7.4萬元。
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