四季度以來,能源檢計量中心聚焦降本增效,從節(jié)能降耗、技術改造、工藝優(yōu)化等方面入手,不斷破解電力系統中的難題,切實保障設備安全、高效、穩(wěn)定運行,確保全年生產目標任務圓滿完成。
功率因數提升,減損降耗增效益
該單位加大對供電系統功率因數的管理,電力調度時刻關注功率因數變化,根據系統用電負荷情況及時調整無功補償,減少系統無功電流,提升功率因數指標。同時加強對無功補償設備的運行維護,利用生產系統檢修之際,同步對龍鋼變、6kV電容器等無功補償設備進行消缺維護;對35kV變電站3號電容器微機綜保裝置采樣板進行更換,解決了因采樣不準導致過電壓保護誤動,頻繁跳閘的問題,確保無功補償裝置穩(wěn)定運行,使供電系統功率因數穩(wěn)步提升,日平均功率因數同比提高0.02,月創(chuàng)效25萬元。
調節(jié)閥修復,穩(wěn)定順行降成本
450㎡燒結余熱發(fā)電鍋爐給水調節(jié)閥由于長期運行,部分傳動件精度降低,當開度調整到50%-70%之間時,閥門隨意動作,無法精確定位,使鍋爐補水頻繁波動。維修人員利用450㎡燒結機檢修時間,將給水調節(jié)閥拆除下來,對其定位器進行調整,修補齒輪接口,并對齒輪表面進行打磨,確保切面能夠充分接觸、無滑動。經過處理后運行效果良好,保障了鍋爐在運行過程中的補水平衡,同時可節(jié)約備件更換費用1.5萬元。
加酸工藝優(yōu)化,安全高效提效率
公司煉鋼一區(qū)余熱發(fā)電系統因為加酸工藝設計缺陷,不能實現自動加酸,增加了人員勞動強度和作業(yè)風險。技術人員經過現場勘查,結合實際,協商討論,制定加酸工藝優(yōu)化改造方案,對發(fā)電機組循環(huán)水池南邊加酸管道進行改造,根據現場位置和酸罐車管道口徑大小安裝匹配管道,并加裝一臺加酸泵,實現自動加酸。實施后省去了人為繁瑣操作,縮短了加酸時間,有效提高了加酸作業(yè)安全系數和工作效率。
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