近期,煉鐵廠緊扣“提質(zhì)增效、升級(jí)轉(zhuǎn)型、綠色智能”主題,干部職工牢固樹立過“緊日子”思想,勠力同心,不斷加快設(shè)備智能化、數(shù)字化升級(jí)改造,全力助推企業(yè)早日打贏“三大翻身仗”,駛?cè)敫哔|(zhì)量發(fā)展快車道。
智能改造 消除隱患
該單位抓煤行車是煉鐵噴煤工藝生產(chǎn)中重要的設(shè)備之一。以往噴煤抓煤行車為人工操作運(yùn)行,此種操作不僅員工勞動(dòng)強(qiáng)度大,工作效率低,且存在一定安全隱患。
為解決以上問題,設(shè)備專業(yè)技術(shù)人員經(jīng)過討論,決定由王軍工作室牽頭,實(shí)施行車無人智能化操作改造。通過無線通訊和無線測量、激光掃描、邊緣計(jì)算先進(jìn)技術(shù),建立地面自動(dòng)化工作站等措施,成功實(shí)現(xiàn)了行車智能化操作,消除了安全隱患,且隨時(shí)可監(jiān)控行車運(yùn)行狀況。目前,此噴煤抓煤行車智能化系統(tǒng)已推廣至其余高爐行車。
集中控制 節(jié)支降耗
該單位原5#高爐噴煤系統(tǒng)2#皮帶、5#皮帶點(diǎn)式除塵啟停由現(xiàn)場設(shè)備操作箱控制,但在實(shí)際生產(chǎn)中,因卸灰電機(jī)和除塵風(fēng)機(jī)電機(jī)日運(yùn)行時(shí)間約9小時(shí),空載運(yùn)行達(dá)15小時(shí),造成大量能源浪費(fèi)。
為此,該單位通過在PLC控制系統(tǒng)增加以太網(wǎng)通訊處理器、無線網(wǎng)橋,并將控制信號(hào)引入主控室,增添點(diǎn)式除塵控制畫面等舉措,順利實(shí)現(xiàn)了遠(yuǎn)程集中控制。改造后,當(dāng)啟停設(shè)備時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)發(fā)出提示,便于人員及時(shí)操作,大幅降低了人員勞動(dòng)強(qiáng)度,減少了除塵設(shè)備空載運(yùn)行時(shí)間,預(yù)計(jì)年可節(jié)約電耗21.9萬元。
優(yōu)化系統(tǒng) 高效供料
據(jù)了解,在實(shí)際生產(chǎn)中,該單位高爐原料高架料倉給料機(jī)電機(jī)振幅需反復(fù)調(diào)整,因振幅調(diào)整區(qū)間有限,生產(chǎn)中無法滿足高效供料需求。
針對(duì)這一問題,該單位電氣技術(shù)人員通過重新設(shè)計(jì)優(yōu)化原給料機(jī)控制系統(tǒng)線路、采用變頻器驅(qū)動(dòng)給料機(jī)電機(jī)等舉措,實(shí)現(xiàn)了給料機(jī)遠(yuǎn)程變頻操作控制。改造后,不僅人員操作簡單方便,優(yōu)化了控制方式,而且有效提升了振篩下料速度,為高爐“高效冶煉”提供了堅(jiān)實(shí)供料保障。
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