近期,煉鐵廠干部職工立足本職崗位,牢固樹立長(zhǎng)期過“緊日子”思想,堅(jiān)持以降本增效為主線,通過“查找提改獻(xiàn)”、小技小改等創(chuàng)新創(chuàng)效措施,不斷激活全員創(chuàng)新、降本增效大引擎,助推企業(yè)早日打贏“穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)、降本增效、扭虧增盈”三大翻身仗。
廢舊鉆頭回收 控成本
該單位高爐爐前開鐵口使用的鉆頭月消耗量約在830個(gè)左右,造成生產(chǎn)成本居高不下。為進(jìn)一步降低鉆頭月消耗量,該單位爐前技術(shù)人員經(jīng)仔細(xì)分析和比對(duì)各班實(shí)際操作情況發(fā)現(xiàn),開鐵口第一次預(yù)鉆鉆頭若采用第一爐次開鐵口舊鉆頭和第二次開鐵口時(shí)采用新鉆頭進(jìn)行操作,月單座高爐可節(jié)省新鉆頭約50個(gè)。為降低生產(chǎn)成本,該單位迅速制定了《高爐爐前鉆頭使用規(guī)定》,并安排專人嚴(yán)格控制領(lǐng)用量,制作了爐前廢舊鉆頭回收盒。此措施運(yùn)行后,目前單座高爐爐前鉆頭月消耗量已控制在790個(gè)左右,預(yù)計(jì)年可降低成本1.7萬(wàn)余元。
吹掃自動(dòng)聯(lián)鎖 節(jié)能源
針對(duì)高爐渣處理皮帶清掃裝置氣源消耗量高等問題,該單位渣處理崗位工和設(shè)備技術(shù)人員經(jīng)多次試驗(yàn)嘗試,最終確定利用皮帶輪啟動(dòng)和吹掃裝置同步運(yùn)行方案,消除渣處理皮帶清掃裝置停機(jī)時(shí)間段能源浪費(fèi)問題。改造后,一舉實(shí)現(xiàn)了皮帶運(yùn)行自動(dòng)開啟吹掃裝置和皮帶停止,利用加裝的連鎖裝置使吹掃裝置同步停止的工作效果。此舉不僅有效解決了氣源浪費(fèi)等問題,提升了能源高效運(yùn)行率,而且實(shí)現(xiàn)了節(jié)資降耗目的,為企業(yè)降本增效工作提供了有力支撐和保障。
霧化冷卻裝置 延壽命
在實(shí)際生產(chǎn)中,該單位爐前技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),若在打開鐵口時(shí),能夠控制開口鑿巖機(jī)鉆桿前端溫度,就能保護(hù)鉆桿在打開鐵口瞬間不被高溫液態(tài)渣鐵熔損。為此,設(shè)備技術(shù)人員通過將原開口鑿巖機(jī)氮?dú)饫鋮s方式改造為注水霧化等舉措,大大減少了高溫鐵口對(duì)鉆桿、鉆頭磨損程度。改造后,進(jìn)一步延長(zhǎng)了鉆桿和鉆頭有效使用壽命,有效維護(hù)了鐵口深度,保障了高爐爐況長(zhǎng)穩(wěn)久順,預(yù)計(jì)單座高爐年可節(jié)約鉆桿、鉆頭等備件費(fèi)用5萬(wàn)余元。
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